所在地:河北沧州市
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(1)故障现象.该五轴数控龙门铣床采用SIEMENS840D数控系统,在给电主轴装时,机械上有紧动作,实际上具已经安装到主轴并夹紧,但"紧到位"信号灯不亮,进而造成主轴缺少"使能",造成机床不能正常运行.(2)故障分析及解决方案.在分析具体故障原因之前,须清楚电主轴松紧基本原理.该机床采用双回转摆动铣头,通过力矩电机驱动实现A、C旋转轴运动,A轴摆动体内安装电主轴,电主轴松紧动作主要是由流量计、K11控制模块和机床PLC配合完成的,三者信号传递关系见图4.当主轴松或紧时,PLC输出开关量信号给K11模块来控制松紧电磁阀动作,流量计能够检测出液压管路中流过油液的流量,并将其转化为数字脉冲信号输送给K11模块,再由K11模块把数字脉冲信号转化为对应松到位、紧到位和无夹紧三个具位置的开关量信号输送给PLC,PLC接收到具体信号后才能完成整套松紧动作.由以上电主轴松紧控制原理知,电主轴松紧是否到位是由流量计检测的,这不同于传统的"位置检测".紧到位信号灯不亮的主要原因可能是:①流量计没有检测到足够的液压流量;②流量计已经将足够的脉冲信号传递给K11模块,但K11模块内部参数设置有误.③液压管路中进入空气,影响流量计检测信号.为进一步诊断故障,采取以下措施:主轴松紧由单独的液压站来驱动,先检查液压站中油量是否充足,保油量满足需求;利用专用排气工具保管路中空气排尽.再次进行松紧测试,故障复现.由排除法知,故障原因有可能是K11模块(见图5)参数设置问题,以下将进行参数优化.借助"K11-controller"软件监控K11模块状态,图6是软件与机床K11模块正常连接后状态,查看